شماره ركورد كنفرانس :
3936
عنوان مقاله :
بررسي عملكرد كنترل پيشبين با استفاده از الگوريتم ماتريسهاي پويا براي يك سامانهي چهارتانك
عنوان به زبان ديگر :
Implementation of DMC Model Predictive Controller for an Operational Unit and Comparison with PID Algorithm
پديدآورندگان :
احمديان بهروز حسام hesam.ahmadian@gmail.com دانشگاه صنعتي سهند تبريز; , حسن پور علي hesam.ahmadian@gmail.com دانشگاه صنعتي سهند تبريز; , شفيعي سيروس hesam.ahmadian@gmail.com دانشگاه صنعتي سهند تبريز;
كليدواژه :
كنترل فرآيند , كنترل پيشبين , مدل پاسخ پله , كنترل ماتريس ديناميكي (DMC)
عنوان كنفرانس :
چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در علوم شيمي و زيست شناسي
چكيده فارسي :
در اين مقاله پس از توصيف الگوريتمDMC به مطالعه موردي بررسي عملكرد اين كنترل كننده پرداخته ميشود. مورد مطالعاتي يك سيستم كنترل ارتفاع چهارتانك در مقياس آزمايشگاهي است كه در آن ارتفاع تانكهاي متداخل كنترل مي شود. با وجود دو پمپ به عنوان متغير تنظيمي ميتوان دو ارتفاع را به عنوان متغيرهاي كنترلي انتخاب كرد. شناسايي فرايند با روش پاسخ به ورودي پله انجام شده و به صورت ماتريس پويا در اختيار طرح كنترلي قرار ميگيرد. با بررسي ضرايب وزنههاي كنترلي و ضرايب مسير مرجع بهترين ضرايب براي سامانه به دست آمدند، همچنين اعمال قيد بر متغيرهاي كنترلي در مسئلهي بهينهسازي وارد شد. در نهايت عملكرد كنترل كننده DMC طراحي شده و كنترل كننده سنتي PID در دو حالت تك ورودي-تك خروجي و دو ورودي-دو خروجي مقايسه شده است، در حالت تك ورودي-تك خروجي استفاده از طرح كنترل پيشبين در مسئلهي دنبال كردن مقدار مقرر و تغيير مسير مرجع سبب شد تا معيار خطاي 4336 به 1818 كاهش يابد، همچنين مقدار فرارفت از مقدار %36/1 به مقدار %88/0 كاهش يافت، همچنين در حالت دو ورودي-دو خروجي كنترل پيشبين توانست معيار خطاي 4016 براي تانك اول و 3967 براي تانك دوم را به 918 براي تانك اول و 990 براي تانك دوم كاهش دهد. طرح كنترل پيشبين مقدار فرارفت از %85/16 براي تانك اول و %14/15 براي تانك دوم به مقدار را به مقدار %85/0 براي هر دو تانك رساند. با به كارگيري كنترل كننده DMC، فرآيند رفتار كنترلي مطلوب تري به نسبت كنترلكنندهي سنتي از خود نشان داده است.