شماره ركورد :
1069278
عنوان مقاله :
طراحي و تست موتور مقياس كوچك جهت تحليل نوسانات فشار
عنوان به زبان ديگر :
Design and Test of Sub Scaled Motor for Evaluation of Pressure Oscillations
پديد آورندگان :
طاهري نژاد، روح الله , زارع پور، غلامرضا دانشگاه گيلان - دانشكدۀ فني - گروه مهندسي مكانيك
تعداد صفحه :
9
از صفحه :
38
تا صفحه :
46
كليدواژه :
موتور مقياس كوچك , نوسانات فشار , پي باكينگهام , سوخت جامد
چكيده فارسي :
تحليل نوسانات فشار موتورهاي موشك سوخت جامد با استفاده از تست هاي استاتيك به علت هزينه بالاي آنها در موتورهايي با اندازه هاي بزرگ، بسيار محدود بوده و بررسي پارامترهاي مختلف تقريبا غيرممكن مي باشد. براي حل اين مشكل، به طراحي موتور مقياس كوچك براي موتور نمونه اصلي مورد نظر پرداخته مي شود. در اين مقاله ابتدا روند طراحي يك موتور مقياس كوچك چهار جزئي با نام 1881 با مقياس 1:31 با الگوبرداري از پرتابگر شاتل فضايي و آريان 5 در مدلسازي و شبيه سازي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. پارامترهاي مدلسازي و طراحي موتور مقياس كوچك با استفاده از روش پي باكينگهام بطور خلاصه ارائه و سپس مشخصات عملكردي و ابعادي و روش تحليل داده ها نيز بيان گرديده است. براي ارزيابي موتور طراحي شده، سه تست موفق انجام شد و داده هاي فشار بر حسب زمان و همچنين نوسانات آنها مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه علي رغم استفاده از تئوري پي باكينگهام در مقياس زني موتور سوخت جامد، شيمي و سوزش سوخت متاثر از خطاهاي بمب كرافورد و جريان واقعي محصولات احتراق بوده و در بيشتر موارد تصحيح خطا بين داده هاي سوخت از بمب كرافورد و آنچه در موتور بكار مي رود، اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر وجود حجم خالي در ابتداي گرين و مابين بخش هاي مياني، نقش مهمي در نوسان سازي فشار داشته و پس از اتمام سوزش يا كوچك شدن، نوسانات نيز يكنواخت مي گردند.
چكيده لاتين :
Evaluation of pressure oscillation of solid rocket motors in actual conditions requires static tests. These test have a large application in evaluation of motor various parameters effect on its operation. Using of these tests are very limited due to their high costs and so, evaluation of various parameters is nearly impossible. To solve this problem, sub scaled solid rocket motor must be designed. In this paper, designing process of space shuttle sub scaled solid boosters, called 1881, with scale 1:31 has been proposed. Space shuttle and ariane 5 boosters have been argued to modeling and simulation. Sub scaled motor modeling and design parameters using Buckingham’s Pi theorem and then, operation and dimensional properties have been presented. Three tests for evaluation of designed motor were done successfully and pressure and thrust history and its oscillations have been evaluated. Results show that for facility of fitting and reduction of test cost in subscale motors, using of Tan-Cu in throat instead of graphite and flange design of joints are very useful. Despite of using Buckingham’s Pi theorem in solid motor scaling, propellant chemistry and its burning rate are affected of Crawford bomb and real flow of combustion products and in many case, error correction between Crawford and motor data is inevitable. On the other hand, existence of empty volume in forward segments and others, plays an important role in pressure oscillations and after end of burning or reducing, oscillations will be uniform.
سال انتشار :
1397
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك مدرس
فايل PDF :
7606891
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك مدرس
لينک به اين مدرک :
بازگشت