عنوان مقاله :
بررسي خوردگي در برج احيا آمين پالايشگاه دوم پارس جنوبي با استفاده از شبيه ساز فرآيندي در واحد شيرين سازي گاز و كاهش نرخ خوردگي به كمك كنترل متغيرهاي فرآيندي
عنوان به زبان ديگر :
Corrosion assessment of Amine regenerator column of SPGC using process simulation in gas sweetening unit to mitigate corrosion rate by controlling process parameters
پديد آورندگان :
قرباني، رضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز - گروه مهندسي مواد , جعفري، اسماعيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز - گروه مهندسي مواد
كليدواژه :
شيرين سازي گاز , برج احيا , خوردگي CO2 , شبيه سازي
چكيده فارسي :
پديده مخرب خوردگي به عنوان يكي از معضلات مهم در واحدهاي شيرين سازي پالايشگاههاي گاز كشور شناخته شده است كه اغلب، در برج احياء آمين و نواحي تشكيل ميعان فازهاي بخار غني از دي اكسيدكربن رخ ميدهد. يكي از مهمترين علل فرايندي اين معضل، كاهش دماي آمين ورودي به پايينتر از دماي بازه ايمن عملياتياست. مطابق با شبيه سازي فرايندي انجام شده با استفاده از نرم افزار پرومكس، در صورت افت دماي آمين ورودي به برج احياء، انجام عمل دفع گازهاي اسيدي، عمدتا در پايين برج و همچنين جوش آورنده مربوطه صورت ميگيرد كه با توجه به جنس بدنه (فولاد كربني 516)، بروز مكانيزمهاي تخريب ناشي از دي اكسيدكربن محتمل خواهد بود. بررسي كوپنهاي نصب شده در واحد شيرين سازي گاز، نشانگر افزايش نرخ خوردگي است كه در صورت عدم كنترل شرايط فرآيندي در چرخه آمين، ميتواند تا 1.27 ميليمتر در سال افزايش يابد. تصاوير ميكروسكوپ استريو و شناسايي تركيبات محصولات خوردگي به وسيله پراش اشعه ايكس، موارد فوق را تاييد ميكند. در پايان، متناسب با ديدگاه و استراتژي هر پالايشگاه و همچنين در نظر گرفتن هزينه چرخه زمان عمر، راهكارهاي متفاوتي جهت كنترل دماي آمين به برج در محدوده امن عملياتي بيان شده است. راه كارهاي فوق شامل طراحي و افزودن يك مبدل حرارتي جديد و يا تميز كاري ادواري به منظورحذف رسوبات تشكيل شده در مبدل صفحهاي آمين - آمين ارائه شده است.
چكيده لاتين :
The destructive corrosion phenomenon has been identified as one of the major problems in the Iranian gas refineries, which is often found in the amine regenerator tower and the steam condensate regions of carbon dioxide. One of the most important causes of this problem is the lowering of the amine temperature below the safe operating temperature range. According to the simulation of the process performed using ProMax software, in the event of a drop in the temperature of the amine entering to the regenerator tower, mainly at the bottom of the tower, as well as the reboiler, which according to the body (carbon steel 516), the corrosion is likely to occur. Examining the corrosion coupon installed in this gas sweetening indicates an increase in the corrosion rate, which can increase up to 1.27 mm/year if the process conditions in the amine cycle are not controlled. Stereo microscope images and identification corrosion product by x-ray diffraction used in this study confirm the above item. Finally, different strategies for controlling the temperature of the amine to the tower in the operational safe area are presented in accordance with the strategies of each refinery, as well as considering the cost of the life cycle. The above solution may include designing and adding a new heat exchanger or periodic cleaning to identify the sediment formed in the amine-amine plate converter.