عنوان مقاله :
تحليل و مطالعه تجربي نوسانات فشار در محفظه احتراق يك موتور سوخت جامد آزمايشگاهي
عنوان به زبان ديگر :
Analysis and Experimental Investigation of Pressure Oscillation in the Combustion Chamber of a Subscale Solid Rocket Motor
پديد آورندگان :
فراهاني, محمد فاقد وابستگي , كريمي, فرهاد دانشگاه صنعتي شريف تهران - پژوهشكده سامانه هاي حمل ونقل فضايي - مهندسي هوافضا , محمدي, عليرضا فاقد وابستگي
كليدواژه :
نوسانات فشار , مد صوتي و توليد گردابه , فشارسنج پيزوالكتريك , موتور سوخت جامد مقياس شده
چكيده فارسي :
هدف اين پژوهش شناسايي فشار نوساني در يك موتور سوخت جامد در مقياس واقعي ميباشد. به اينمنظور ابتدا اندازهگيري فشار نوساني در يك موتور سوخت جامد در ابعاد آزمايشگاهي انجام شده و دستگاه دادهبرداري در اين موتور آزمايش شده است. اهميت نوسانات فشار به جهت توليد ارتعاشات در سازه موتور و محموله ميباشد. بسامد نوسانات فشار در يك موتور سوخت جامد حول بسامد مد صوتي تغيير ميكند و بسامد مد صوتي نيز با طول محفظه موتور سوخت جامد رابطه عكس دارد. بنابراين، در موتورهاي طول كوتاه، اين بسامدِ نوسانات شديدتر خواهد بود. بهعبارت ديگر مي توان از يك دستگاه اندازهگيري فشار نوساني در يك موتور سوخت جامد كوچك و مقياس شده، با اطمينان بيشتري در يك موتور با ابعاد واقعي و بزرگ استفاده نمود. در اين پژوهش از يك حسگر فشار پيزوالكتريك و دستگاه داده برداري با نرخ داده برداري بالا استفاده شده است. نوسانات فشار در اين موتور حول بسامد 10 kHz شديد ميشود كه نشاندهنده تطبيق بسامد مد صوتي و توليد گردابه است و با آنچه كه با استفاده از روابط تحليلي موجود محاسبهشده، تطابق قابل ملاحظهاي دارد. در انتها با استفاده از تحليل بسامد سيگنال نوساني، عملياتهاي مورد نياز روي آن انجام شده است.
چكيده لاتين :
This study aims to predict pressure oscillation in a full scale solid rocket motor from the measured data of a subscale one. Therefore, the oscillatory pressure in a subscale solid engine was measured using accurate and high resolution sensors and data acquisition system. The importance of this study is due to the roll of pressure fluctuations into the motor on generating vibrations in structure of the motor and its payload. The frequency of pressure oscillation in a solid rocket motor changes around the acoustic mode frequency which has inverse relation with the length of the motor combustor. Therefore, in the short-length motors the high frequency oscillations occur. In other words, a data acquisition equipment for a subscale solid rocket motor must be have high accuracy and resolution. In the present work, a piezoelectric pressure transducer and an accurate data acquisition system have been used. The frequency of pressure oscillation of the subscale motor was measured around 10 kHz that indicating coincidence of the acoustic mode frequency of vortex shedding and shows a good agreement with calculation using the existing analytical relation. In the end, the analysis of data was performed using proper signal processing tools such as FFT of oscillatory signals.
عنوان نشريه :
مكانيك هوافضا