شماره ركورد :
1260693
عنوان مقاله :
مدل شبيه سازي و بهينه سازي واحدهاي Signoff با هدف افزايش بهره وري لجستيكي و كاهش هزينه هاي توليد و كيفيت (مطالعه موردي:شركت خودروسازي سايپا )
عنوان به زبان ديگر :
Simulation and optimization model of the Signoff units in order to increase the logistic productivity and reduce the production and quality costs: A Case Study in Saipa Automotive Company
پديد آورندگان :
سرور ماسوله، محمد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده فني مهندسي - گروه مهندسي صنايع، تهران، ايران , عزيزي، امير دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده فني مهندسي - گروه مهندسي صنايع، تهران، ايران
تعداد صفحه :
28
از صفحه :
73
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
100
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
فرايند لجستيك , شبيه سازي , بهينه سازي , بهره وري , كاهش هزينه , صنعت خودرو
چكيده فارسي :
اين پژوهش يك فرايند بهينه سازي بر پايه روش شبيه سازي پيشامد گسسته و با تابع هدف چندگانه بوده و در فرايند تجاري سازي خودرو شركت سايپا اجرا شد. اطلاعات اين پژوهش كه مشتمل بر طبقه بندي ماهيت عملياتها ( بازرسي،تنظيمات، بازكاري محصولات)، جريان بين ايستگاهها، زمانهاي عمليات، شناسايي هزينه هاي توليد و ...، با مقادير واقعي سال 97 گردآوري و بكار گرفته شد. ابتدا جهت شبيه سازي، مدل توسط نرم افزار Arena طراحي و كليه پارامترها و متغير هاي تاثير گذار، پس از طراحي سناريوهاي مختلف، وارد مدل گرديد. پس از تكرار و اجرا هاي مختلف مدل، گلوگاه ها شناسايي و مدل مورد تصديق قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار OPTQUEST، در فاز اول با هدف كاهش هزينه هاي توليد، تعداد بهينه نيروي انساني پس از 378 مرتبه تكرار ( با آپشن توقف اتوماتيك) استخراج و همان اطلاعات به عنوان ورودي فاز دوم استفاده و اين بار با هدف ارتقاء توان عملياتي واحدهاي لجستيكي، در سيستم اجرا و مجددا پس از 303 مرتبه تكرار، مدل بهينه سازي شد. نتايج اين پژوهش مشتمل بر كاهش 21.6% در تعداد نيروي انساني، افزايش 10% در توان لجستيكي، كمينه كردن 4% هزينه هاي توليد و همچنين افزايش 2% در تعداد محصولات خروجي ميباشد.
چكيده لاتين :
In the present research, an optimization process was performed in Signoff unit of Saipa Corporation based on the discrete event simulation using a multiple objective function. The required information, including the operation classes (product inspection, adjustment, and reworking), the flow between different workstations, operation times, production cost identification, etc., were extracted from the actual data recorded for March 2018- March 2019 period. For the purpose of simulation, firstly, the model was built using the Arena software and all effective parameters and variables were introduced into the model following the planning of various scenarios. Upon a predetermined number of iterations, the bottleneck was identified and the model was verified. Next, in a primary phase, the OptQuest software was utilized to find the optimal number of workers for minimizing the production costs after 378 iterations (upon satisfaction of an automatic stop criterion), and the result was used as input for a secondary phase where the model was optimized for enhancing the operational capacity of the logistic units upon 303 iterations. Using the results of this research, it was anticipated to achieve 21.6% drop in the number of Operator along with 10% increase in the logistic capacity, 4% reduction in the production costs, and 2% increase in the production rate.
سال انتشار :
1400
عنوان نشريه :
پژوهش هاي نوين در رياضي
فايل PDF :
8542035
لينک به اين مدرک :
بازگشت