شماره ركورد :
1299627
عنوان مقاله :
بررسي تجربي اثر زاويه لكس بر جريان گردابه‌اي روي بال الماسي با مقطع ايرفويل شكل به‌وسيله جريان سنج سيم‌داغ و كاوشگر پنج‌حفره
عنوان به زبان ديگر :
Experimental Study of LEX Angle Effect on Vortical Flow Over the Diamond Wing with Airfoil-Shaped Section by Using Hot-wire and Five-hole Probe
پديد آورندگان :
هاشمي تنگستاني، محمد رضا دانشگاه صنعتي مالك اشتر - مجتمع دانشگاهي مكانيك , دهقان منشادي، مجتبي دانشگاه صنعتي مالك اشتر - مجتمع دانشگاهي مكانيك
تعداد صفحه :
11
از صفحه :
81
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
91
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
بال الماسي , لكس , جريان‌سنج سيم داغ , كاوشگر پنج‌حفره , گردابه
چكيده فارسي :
در اين پژوهش به بررسي اثر زاويه لكس بر الگوي جريان روي بال الماسي شكل به‌وسيله جريان‌سنج سيم‌داغ و كاوشگر پنج‌حفره پرداخته شده-است. ضريب فشار در دو مقطع روي بال و در سه زاويه‌حمله 5، 10 و 20 درجه توسط كاوشگر پنج‌حفره و شدت اغتشاشات در سه مقطع و زاويه‌حمله 10 درجه توسط جريان‌سنج سيم‌داغ بررسي شده‌است. ازمايشات در تونل باد مدار بسته دانشگاه صنعتي مالك‌اشتر با كيفيت جريان خوب و در سرعت 12/5 متر بر ثانيه معادل عدد رينولدز 192500 انجام شده‌است. در يك زاويه‌حمله ثابت با حركت به‌سمت پايين‌دست جريان، قطر هسته گردابه تشكيل شده ناشي از لبه‌حمله بال و گردابه لكس افزايش يافته كه منجر به افزايش مكش فشار روي بال شده‌است. بالا رفتن قدرت مكش در مركز هسته گردابه لكس و گردابه لبه‌حمله منجر به‌ نزديك‌تر شدن اين دو گردابه بهم‌ديگر شده‌است. بزرگ‌تر شدن هسته گردابه، بالارفتن شدت اغتشاشات آن را در پي داشته كه قدرت اين اغتشاشات با حركت به‌سمت پايين‌دست جريان افزايش يافته‌است. تحليل فركانسي در نزديكي مركز گردابه لبه‌حمله و گردابه لكس نشان داد كه در يك مقطع ثابت روي بال، افزايش اغتشاشات گردابه موجب افزايش دامنه طيف نوساني شده‌است كه نتيجه افزايش قدرت گردابه بوده‌است. علاوه بر اين، مقدار بيشينه طيف نوساني در نزديكي گردابه لكس 16 درجه، با افزايش زاويه حمله افزايش پيدا كرده‌است.
چكيده لاتين :
In this research, the effects of LEX angle on flow pattern over the diamond wing by using hot-wire and five-hole probe are investigated. The pressure coefficient tests over the wing at three different angles of attack respectively 5, 10 and 15 degrees and on two section was conducted by five hole probe. Also turbulence intensity measurements were conducted at three sections for 10 degree angle of attack by using hot wire anemometer. Experimental tests were conducted in a closed circuit wind tunnel with acceptable flow quality at the velocity of 12.5 (m/s) equal to 192500 Reynolds number. At a constant angle of attack with a downward movement the flow; the vortex diameter formed due to the Leading edge of the wing. Therfore, the LEX vortex increased which has led to growing pressure suction on the wing. Amplified suction pressure at the center of the LEX vortex core and the leading edge vortex have carried the two vortices closer together. Thus, the larger the vortex core lead to higher turbulence intensity by moving to downstream. Frequency analysis near the center of the leading edge vortex and Lex vortex showed that at constant section over the wing, the turbulence intensity near vortex core exposed, increasing turbulence intensity that caused to rise the amplitude spectra of fluctuation. Furthermore, frequency analysis indicate that the maximum domain of power spectra increases for LEX angle of 16 degree with rising of angles of attack.
سال انتشار :
1401
عنوان نشريه :
مكانيك سازه ها و شاره ها
فايل PDF :
8721738
لينک به اين مدرک :
بازگشت